8月21日,宏兴管业完成了钢管二线的托辊改造,投入生产后经过检验,显现出来的成型稳定性效果较为明显。
改造前,扶正器的两道夹辊距离成型机有5米多远,不利于钢管成型的稳定和原材料的节约;同时想要实现成型尺寸的控制,只能人工用吊带来完成。为了缩短调型产生的废管长度,降低工人劳动量,钢管车间经过反复商讨和验证,决定将最前端的托辊改造为夹辊。
改造后,托辊的位置从钢管的底部,被调整到钢管一侧,夹辊离成型机的距离,由5米多缩短为1米,不仅优化了夹紧装置,而且实现了调型后产出的第一根钢管的质量控制。
托辊变夹辊,手动变机械,工人的劳动强度降低了,成型的质量也更加稳定,同时对调型时原材料的浪费方面,也做到了最大限度的优化。